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唐鋼一鋼軋廠精煉鋼包采用整體式透氣磚,使用過(guò)程中存在剝落、狹縫夾鋼、吹不開等現(xiàn)象,測(cè)量殘磚磚芯的長(zhǎng)度基本在180mm左右,每月的透氣率在99.2%。通過(guò)對(duì)透氣磚損毀原因進(jìn)行分析,制定相應(yīng)措施,從而提高透氣磚的磚芯長(zhǎng)度,提高透氣率。
透氣磚損毀原因分析
1.1透氣磚磚芯剝層
鋼包熱修后給轉(zhuǎn)爐擺包時(shí)包內(nèi)溫度大約900℃,轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)溫度基本在1630℃,溫度差造成的激冷激熱使透氣磚的磚芯剝層,一般剝層的厚度在10~20mm。而且磚芯剝層后由于有錐度剝層的部分不會(huì)掉落,影響本包鋼水的透氣性。
1.2透氣磚座磚斷裂
溫度差造成的激冷激熱還能造成透氣磚座磚斷裂,斷層的高度在100~200mm。磚芯因?yàn)闆](méi)有座磚的保護(hù)受鋼水的侵蝕也會(huì)斷裂。這種斷層的危害極大,尤其在透氣磚使用的后期由于殘磚較短,易發(fā)生包底漏鋼的事故。
1.3強(qiáng)度低抗侵蝕性差
熱修用氧槍清理透氣磚時(shí),正常的速率在9~12mm/爐,如果強(qiáng)度不夠每次清理時(shí)磚芯高度明顯下降,透氣磚使用不到規(guī)定正常的壽命提前下線,影響鋼包的正常周轉(zhuǎn),造成生產(chǎn)的不穩(wěn)定性。
1.4鋼液沖刷侵蝕損毀
通過(guò)透氣磚噴吹惰性氣體時(shí),氣流回?fù)魧?duì)裸露的透氣磚四周產(chǎn)生一定的沖擊力,高速流動(dòng)的鋼水和氣流相互作用形成卷流,透氣磚高于透氣座磚時(shí),其突出部位受到卷流的沖刷和剪切,形成環(huán)狀帶溝。
1.5過(guò)度燒氧損毀
連鑄澆注結(jié)束鋼包回澆余不及時(shí),包底結(jié)冷鋼,需要用氧槍頂著透氣磚磚芯部位進(jìn)行燒氧清理,頂著燒氧對(duì)透氣磚芯的燒損較快。
1.6透氣磚磚芯燒偏
清理透氣磚時(shí)用氧槍頂著磚芯,此時(shí)燒氧集中在一點(diǎn),容易磚芯燒偏,造成磚芯表面不是平面而是斜面,高度差在50mm以上。燒偏時(shí)透氣磚透氣不好,而且每次清理時(shí)會(huì)加劇偏的程度,造成提前下線。
1.7反吹氣體壓力低
反吹氣體為氮?dú)猓瑝毫?.5MPa,燒氧槍氧壓0.8MPa,燒氧清理時(shí)融化的鋼液會(huì)吹入透氣磚狹縫,冷卻后堵塞狹縫造成透氣不好。再次熱修清理時(shí)會(huì)加劇透氣磚芯的燒損。
1.8透氣磚周圍剛玉料和包底磚脫
落包底砌筑時(shí),透氣磚座磚周圍澆注寬度50~100mm的剛玉自流料,用于保護(hù)透氣座磚。由于剛玉自流料的強(qiáng)度不夠或施工的問(wèn)題,透氣磚座磚周圍的剛玉料脫落,鋼水滲入造成透氣座磚斷裂;又或透氣座磚周圍的包底磚斷裂,鋼水的滲入造成周圍剛玉料和透氣座磚斷裂。
提高透氣磚質(zhì)量的措施
2.1加入鋯基材料和板狀剛玉提高透氣磚的耐剝落性
向透氣磚中加入預(yù)合成鋯基材料,對(duì)鋁鉻質(zhì)透氣磚可以起到改性作用。利用ZrO2的增韌作用,可以顯著提高透氣磚的熱震穩(wěn)定性。板狀剛玉強(qiáng)度較高,使透氣磚具有極好的熱體積穩(wěn)定性和良好的抗熱震能力。
2.2提高透氣磚的抗侵蝕能力和強(qiáng)度
要盡可能減少原材料中的雜質(zhì)含量,提高透氣磚的耐高溫性能。添加α-Al2O3微粉,尖晶石以1~0mm顆粒加入量控制在16%~20%,能夠提高透氣磚強(qiáng)度,有利于增強(qiáng)抗氧氣清吹能力。
規(guī)范現(xiàn)場(chǎng)操作
3.1及時(shí)回澆余
連鑄澆完鋼若不及時(shí)回澆余,包底會(huì)結(jié)冷鋼,同時(shí)鋼渣會(huì)結(jié)殼,給透氣磚的清理工作造成困難,使透氣性受到影響,而長(zhǎng)時(shí)間的燒氧清理也會(huì)造成透氣磚的加速損毀。所以要規(guī)定連鑄澆完鋼到回澆余的時(shí)間,經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)統(tǒng)計(jì)在不超過(guò)10min的情況下,澆余不會(huì)凝固,但也與精煉出站溫度、鋼種、鋼包狀況有關(guān)系。
3.2嚴(yán)禁燒氧槍頂著透氣磚操作
用燒氧槍清理透氣磚時(shí)不能用氧管頂著磚芯燒氧操作,這樣會(huì)加速透氣磚的損毀,還易燒偏。因此燒氧槍前端要與磚芯有一定的距離,通常在50mm左右。
3.3安裝流量計(jì)
過(guò)度燒氧清理透氣磚還有一個(gè)因素就是操作人員憑經(jīng)驗(yàn)判斷,透氣磚芯發(fā)黑并伴隨有氣體的噪音證明透氣磚透氣良好。為防止過(guò)度燒損,解決憑經(jīng)驗(yàn)操作的問(wèn)題,在鋼包熱修位安裝流量計(jì),并設(shè)定一定的報(bào)警值,報(bào)警值為透氣磚的透氣量能夠滿足精煉吹氬要求的數(shù)值,采用聲光報(bào)警。這樣操作者在透氣磚達(dá)到流量報(bào)警之后即停止操作,既減少了人為對(duì)透氣磚的燒損,同時(shí)也避免了人為判斷透氣磚的透氣性帶來(lái)的偏差。
3.4提高反吹氣體壓力
將反吹氣體低壓氮?dú)飧臑楦邏旱獨(dú)?,壓力由壓?.5MPa提高到1.2MPa,避免了鋼水進(jìn)入狹縫的現(xiàn)象。同時(shí)調(diào)整了反吹氣體的反吹時(shí)間,由鋼包放翻包機(jī)就開始反吹改為清理完水口即將清理透氣磚時(shí)再反吹,縮短了反吹時(shí)間,避免了反吹時(shí)間長(zhǎng)磚芯溫降大易剝層的危害。
3.5控渣
鋼包熱修加入引流砂之前,操作翻包機(jī)使包口向下到大約45°,進(jìn)行鋼包控渣操作,避免鋼包豎起后稀渣回流堵塞透氣磚,造成透氣性差影響生產(chǎn)。
3.6包底砌筑
首先用風(fēng)鎬拆除松散的包底磚,如遇包底各層次之間有夾鋼或包底磚有裂紋時(shí)必須拆除耐材直至無(wú)隱患為止。其次座磚周圍的永久層因機(jī)械振動(dòng)或損傷在拆除作業(yè)中脫落,必須將懸空的包底磚全部拆除,直至見到燒結(jié)完好的永久層為止。最后測(cè)量殘磚厚度,透氣磚和水口座磚周圍包底磚殘厚不低于200mm,不足200mm的包底磚用風(fēng)鎬全部拆除。
3.7剛玉料施工
用攪拌機(jī)和料,剛玉料與水的重量配比為1:0.05~0.08(冬季1:0.05~0.07),使用專用量桶盛水,濕混時(shí)間5~10min,用干凈水不能用污水。和好后水、料不分層,有流動(dòng)性。將和好的剛玉自流料倒入包底透氣座磚與包底磚的縫隙,用振動(dòng)棒繞透氣座磚周圍振動(dòng)2周,振動(dòng)1.5~2min。
通過(guò)透氣磚質(zhì)量的提高和現(xiàn)場(chǎng)操作的進(jìn)一步規(guī)范,透氣磚的侵蝕速率顯著下降,壽命、殘磚長(zhǎng)度都有提高。詳見表1。
結(jié) 語(yǔ)
通過(guò)各項(xiàng)措施的實(shí)施,使鋼包的透氣率提高到99.9%,確保了鋼水的品質(zhì)和生產(chǎn)的穩(wěn)定。同時(shí),殘磚的磚芯長(zhǎng)度達(dá)到196mm,為下一步提高透氣磚的壽命,提高包齡打下基礎(chǔ)。
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