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分類:常見問題
發(fā)布:2018-11-09 18:10:26
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我公司有一條 4 500t/d 生產(chǎn)線,窯尾高溫風(fēng)機(W5-2×48-14 №30F)配套主電動機(YPTQ800-6),功率 2 500kW,轉(zhuǎn)速 995r/min,變頻調(diào)速,聯(lián)軸器采用彈性柱銷齒式聯(lián)軸器,風(fēng)機軸承采用“油浴、油環(huán)-循環(huán)油”復(fù)合潤滑方式。自 2010 年 12 月投產(chǎn)以來,多次出現(xiàn)高溫風(fēng)機振動升高、風(fēng)機軸承損壞的故障,被迫停窯更換新軸承。
1 風(fēng)機振動情況及原因分析
導(dǎo)致風(fēng)機振動的原因很多,常見的有:轉(zhuǎn)子失衡、偏心、固定松動、滾動軸承故障、轉(zhuǎn)子彎曲、葉輪損壞和系統(tǒng)氣流不穩(wěn)定等。 對該風(fēng)機分析認為,轉(zhuǎn)子主軸水平偏差大和風(fēng)機軸承損壞是其振動的主要原因。
1.1 轉(zhuǎn)子主軸水平偏差大
在試生產(chǎn)的前三個月, 風(fēng)機軸承振動一直都偏大,固定端和自由端的振動值都在 7mm/s 以上,且呈逐漸加大趨勢,固定端軸承的滾子及內(nèi)、外圈滾道已出現(xiàn)嚴重損壞,需更換新軸承。
檢查轉(zhuǎn)子主軸水平度,發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)子的固定端比自由端低了 4mm,遠低于主軸水平度≤0.04/1 000 的要求。轉(zhuǎn)子主軸水平偏差大致使風(fēng)機振動過大,同時由于固定端低,且軸承固定,相比自由端所受力更大,因而風(fēng)機在高振動運轉(zhuǎn)三個月后,固定端軸承損壞,自由端軸承的間隙也變大到 450μm。主軸水平偏差大除安裝原因外,極有可能是風(fēng)機安裝完成后及運轉(zhuǎn)過程中基礎(chǔ)不均勻沉降引起的。
1.2 風(fēng)機軸承損壞
將主軸的水平偏差問題解決后,又出現(xiàn)過幾次風(fēng)機振動高報,風(fēng)機軸承損壞的故障。 具體情況是:
在每次更換新軸承后,風(fēng)機的運轉(zhuǎn)都很平穩(wěn),兩端軸承的水平和垂直方向振動值均在 2mm/s 以下,而運轉(zhuǎn)一段時間后(短則半個月,長則二個月),會出現(xiàn)風(fēng)機固定端軸承振動突然增大,并迅速惡化的現(xiàn)象。在風(fēng)機振動值增加后,我們檢查均發(fā)現(xiàn)軸承潤滑稀油站的回油過濾器上總有很多金屬屑,說明軸承磨損很嚴重。停機檢查,發(fā)現(xiàn)固定端軸承的滾子及內(nèi)、外圈滾道確實出現(xiàn)嚴重損壞,需重新更換新軸承。同時檢查風(fēng)機葉輪磨損及黏結(jié)情況等,均正常,兩側(cè)進風(fēng)門的開度也同步。從以上的實際狀況分析,基本可以確定是由于風(fēng)機固定端軸承損壞引起的風(fēng)機振動。
風(fēng)機兩端軸承均是 SKF 軸承,型號為 23048C3/W33。在逐一排除了軸承質(zhì)量、選型和潤滑方面的問題后,認為軸承座安裝和聯(lián)軸器安裝是引起軸承損壞的兩大原因。
1)風(fēng)機軸承座采用的是剖分式,我們通過壓鉛絲的方法檢查發(fā)現(xiàn),上蓋的壓緊力有問題。 通過廠家得知,軸承座加工時,在軸承座對分面墊有 0.2mm 厚的青稞紙,而在實際安裝時卻沒有墊,這樣造成軸承座上蓋與下座螺桿擰緊后,軸承變形,游隙變小,特別是自由端軸承外圈與軸承座間隙無法滿足高溫風(fēng)機工作時熱膨脹自由伸縮的要求,葉輪軸膨脹時,自由端軸承無法自由游動。我們在高溫風(fēng)機軸承振動值加大后,將自由端軸承座上蓋擰緊螺桿適當擰松后,振動情況出現(xiàn)明顯好轉(zhuǎn),也印證了此點分析。因而可以認定,自由端軸承無法自由游動是造成軸承過早損壞的主要原因。
2)主電動機與葉輪之間的彈性柱銷齒式聯(lián)軸器安裝有問題。此聯(lián)軸器安裝校正方便,可以適應(yīng)由于微偏心產(chǎn)生的振動,同時對沖擊振動有較好的阻尼作用。 檢查發(fā)現(xiàn),聯(lián)軸器的找平找正沒問題,但兩半聯(lián)軸器端面存在相互碰擦痕跡,說明聯(lián)軸器之間的軸向間隙過小。分析原因是聯(lián)軸器找平找正時忽略了主電動機軸承是滑動軸承,而在校正兩半聯(lián)軸器端面的軸向間隙時沒有注意到電動機的磁力中心線。另外,在軸承安裝時軸承加熱溫度過高 (高于120℃),也有可能對軸承產(chǎn)生不利影響。
2 解決措施
根據(jù)上述分析,我們從安裝環(huán)節(jié)入手,確保安裝質(zhì)量,以保障風(fēng)機的正常生產(chǎn)。
1)嚴格軸承的采購程序,尋找正規(guī)的SKF 軸承經(jīng)銷商,確保軸承的質(zhì)量。 新軸承安裝前開箱認真檢查是否存在缺陷, 檢測軸承的徑向原始游隙應(yīng)為240~320μm。用油煮法加熱軸承時,使用干凈的油,將軸承放在支撐網(wǎng)架上,不直接與油箱底部接觸;均勻加熱,加熱溫度控制在 95~105℃,不能超過 110℃。 到預(yù)定時間后快速撈出,用干凈不脫毛的布巾將軸承上的油跡和附著物擦干凈后,盡快套到軸上。
2)精確校正主軸、兩軸承座對分面水平度,軸承座水平度要求軸向≤0.04/1 000,橫向≤0.08/1 000,主軸水平度≤0.04/1 000。 在找主軸的水平度時,考慮到葉輪自重對主軸的彎曲作用及主軸的結(jié)構(gòu)特點,在兩端軸承近端位置分別用框式水平儀找正,數(shù)值要相對應(yīng)。找正合格后,擰緊軸承座的地腳螺栓后,應(yīng)復(fù)查上述三項水平度。
3)主軸水平找好后, 用汽油將軸承箱內(nèi)清洗干凈,安裝軸承座上蓋和兩端蓋。 安裝上蓋時要在兩軸承座對分面墊上 0.2mm 的青稞紙,擰緊緊固螺桿,檢查兩端軸承的安裝游隙并做好記錄,特別要檢查自由端軸承外圈與孔的間隙,應(yīng)確保有 30~50μm 間隙。
4)主電動機軸承是滑動軸承,因而在校正兩半聯(lián)軸器端面的軸向間隙時要特別注意電動機的磁力中心線。本主電動機標出的磁力中心線如圖 1 所示,從圖 1 上可得知電動機磁力中心線位置,通過電動機空轉(zhuǎn)也確認了該數(shù)據(jù)是正確的。根據(jù)所知的磁力中心線位置,在安裝粗找時就用撬杠將電動機轉(zhuǎn)子移至其標示的位置,然后再找兩半聯(lián)軸器端面的軸向間隙控制在 8~10mm。
5)在對電動機軸電流的檢測中,檢測到了電動機運轉(zhuǎn)時存在較大的軸電流。為了消除電動機軸電流對軸承損傷,我們在靠近主電動機側(cè)半聯(lián)軸器上安裝了碳刷,碳刷具有彈性支撐,電動機運轉(zhuǎn)時能始終與半聯(lián)軸器保持緊密接觸,碳刷用金屬導(dǎo)線與支架相連,支架與地線相連,將軸電流引向大地。 同時在聯(lián)軸器的兩端面外擋板及外套內(nèi)表面與半聯(lián)軸器間用青稞紙絕緣。
3 實施效果
在 2012 年 7 月更換新軸承時, 我們嚴格按上述措施處理后,高溫風(fēng)機平穩(wěn)運行,基本解決了高溫風(fēng)機振動的問題,確保了回轉(zhuǎn)窯的安全穩(wěn)定生產(chǎn)。
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