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分類:耐火磚|耐火球新聞
發(fā)布:2017-02-15 22:27:46
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摘要
風(fēng)溫對高爐冶煉起著極其重要的作用。首先,高爐冶煉所消耗熱量的20%-30%是熱風(fēng)帶來的熱量;其次,在單位生鐵的熱收入不變的情況下,提高風(fēng)溫帶入的熱量代替了部分風(fēng)口前焦炭燃燒放出的熱量,可使風(fēng)口前燃燒碳量減少,大幅度降低焦比,提高產(chǎn)量;再次,提高風(fēng)溫使得,高爐高度上溫度分布發(fā)生爐缸溫度上升,爐身和爐頂溫度降低和中溫區(qū)略有擴(kuò)大的變化;最后,風(fēng)溫升高,有利于提高煤比,因?yàn)槊悍墼陲L(fēng)口前加熱分解需要消耗部分熱量,這部分熱量就可以由高風(fēng)溫來補(bǔ)償,且高風(fēng)溫有利于煤粉的燃燒速率,減少未燃煤粉入爐,使高爐可以接受大煤量噴吹,價(jià)格相對較低的煤粉代替昂貴的焦炭,取得明顯的經(jīng)濟(jì)效益;另外,高爐熱風(fēng)爐使用高爐生產(chǎn)的副產(chǎn)品高爐煤氣作為燃料,使高爐成為熱效率最高的火法冶金設(shè)備,不僅降低了煉鐵成本,還降低了煤氣放散,保護(hù)了環(huán)境。本文通過對熱風(fēng)爐進(jìn)行理論系統(tǒng)分析,找到影響高爐風(fēng)溫使用水平的真正原因,并針對3#高爐熱風(fēng)爐及風(fēng)溫使用現(xiàn)狀,做出一系列提高風(fēng)溫的改善對策,通過改善,3#高爐風(fēng)溫水平顯著提高,為提高煤比,降低焦比提供了有力條件,從而大大節(jié)約了成本。
關(guān)鍵詞:熱風(fēng)爐風(fēng)溫水平改善對策
一、前言
唐山建龍煉鐵廠3#高爐于2005年9月投產(chǎn),起初配備頂燃旋切球式熱風(fēng)爐3座,設(shè)計(jì)單爐裝球量為393t,球床高度7m,單座熱風(fēng)爐加熱面積為19427㎡,煙道溫度小于350℃,每小時(shí)單爐最大煤氣消耗量為30000-35000m³,在正常情況下,熱風(fēng)爐的送風(fēng)制度為兩燒一送,燒爐時(shí)間為3小時(shí),送風(fēng)時(shí)間為1.5小時(shí),一般在出鐵后換爐,風(fēng)溫在1100℃以上。在高爐投產(chǎn)初期,熱風(fēng)爐透氣性較好,高爐對風(fēng)溫的需求也不是很高,煙道溫度還能達(dá)到最高值350度,隨著高爐的順行和增產(chǎn)降耗的需要,對風(fēng)溫的要求日漸加強(qiáng),高爐操作基本上是全風(fēng)溫操作,但是自高爐投產(chǎn)到2007年兩年時(shí)間內(nèi)熱風(fēng)爐未換過球,熱風(fēng)爐的透氣性越來越差,全風(fēng)時(shí)壓差達(dá)到15kpa以上,煙道溫度上升緩慢,風(fēng)溫明顯降低,在11月份中3#熱風(fēng)爐平均煙道溫度僅為264℃,平均風(fēng)溫1090℃。故2007年5月開始建設(shè)第四座熱風(fēng)爐,在12月15日正式投入使用,現(xiàn)熱風(fēng)爐送風(fēng)形式為兩燒兩送交叉并聯(lián)送風(fēng)。隨后逐漸將其它三座熱風(fēng)爐的耐火球進(jìn)行更換,風(fēng)溫明顯提高,但是在這種操作制度下不可避免的存在熱風(fēng)爐透氣性差、煤氣壓力不足、悶爐時(shí)間長等諸多問題影響了風(fēng)溫的提高,我們必須研究實(shí)質(zhì)性問題來提高風(fēng)溫水平。
二、現(xiàn)狀分析
為滿足高爐的順行、高產(chǎn)、低耗的需要,風(fēng)溫使用水平必須達(dá)到一個(gè)很高的水平,現(xiàn)熱風(fēng)爐送風(fēng)形式為兩燒兩送交叉并聯(lián)送風(fēng),正常情況下能夠滿足高爐使用高風(fēng)溫的要求,但是有一些客觀因素影響了風(fēng)溫的提高:1、TRT投產(chǎn)使煤氣溫度降低50°C左右對熱風(fēng)爐燒爐造成了很大影響,最終影響了風(fēng)溫水平30℃左右;2、公司不時(shí)的出現(xiàn)煤氣緊張,造成煤氣壓力偏低,這是熱風(fēng)爐不好燒致命因素;3、進(jìn)入冬季高爐頂溫降低,煤氣又沒有伴熱系統(tǒng),造成理論風(fēng)溫水平降低;4、由于球式熱風(fēng)爐阻力較大,在熱風(fēng)爐使用后期透氣性卻越來越差,壓差過高,煙道溫度不能達(dá)到350℃,造成熱風(fēng)爐蓄熱不充分,這些客觀因素直接影響了風(fēng)溫水平的提高。在這種情況下,操作者只能通過主觀改變操作手法,提高責(zé)任心,避免浪費(fèi)燒爐時(shí)間,強(qiáng)化燃燒,來提高風(fēng)溫,保證高爐對高風(fēng)溫的需求,我們以2010年為例來探討熱風(fēng)爐風(fēng)溫的演變過程和有效手法。2010年前半年3#高爐風(fēng)溫水平一直不高,月平均在1130℃左右,但是在下半年通過分析采取了一系列積極的改善措施,風(fēng)溫水平達(dá)到了1180℃。如下圖:
改善前 改善后
時(shí)間 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
風(fēng)溫 1123 1125 1128 1130 1145 1152 1160 1180 1182 1185 1175 1175
三、熱風(fēng)爐及送風(fēng)制度介紹
3#高爐采用耐火球進(jìn)行蓄熱,其具有以下特點(diǎn):蓄熱室內(nèi)耐火球的蓄熱面大,因此可降低蓄熱室的高度,也就降低了熱風(fēng)爐的高度;堆在熱風(fēng)爐內(nèi)的球床氣孔度是隨著生產(chǎn)時(shí)間的延續(xù)而變小的,一般由投產(chǎn)時(shí)的0.42降到0.28,球床的阻力增大,所以球式爐必須周期性地?fù)Q球;球式爐貯熱用的單位球體的質(zhì)量小,因此送風(fēng)期風(fēng)溫降大,送風(fēng)期時(shí)間要求短以維持高風(fēng)溫。
熱風(fēng)爐是燃燒、送風(fēng)交替循環(huán)進(jìn)行的,一個(gè)周期包括燃燒、送風(fēng)和燃燒與送風(fēng)轉(zhuǎn)換操作3部分的時(shí)間。燃燒是蓄熱過程,時(shí)間越長蓄熱越多,但它受頂溫和煙道溫度的限制;送風(fēng)是放熱過程,時(shí)間越長,雖然放出的熱量越多,但風(fēng)溫卻越來越低,而且由于頂溫和煙道溫度降低幅度很大,必須有較長的燃燒時(shí)間才能使積蓄的熱量達(dá)到下次送風(fēng)的要求。因此燃燒期與送風(fēng)期是相互制約的。合理的燃燒和送風(fēng)周期應(yīng)該根據(jù)熱風(fēng)爐座數(shù)、送風(fēng)方式和高爐所需風(fēng)溫水平選定。從風(fēng)溫水平出發(fā),使送風(fēng)期內(nèi)放出的熱量正好能在燃燒期內(nèi)蓄積起來,既不造成熱量的虧欠,也不至造成達(dá)到蓄積熱量要求后的減燒、停燒,使熱風(fēng)爐的能力得到充分發(fā)揮。
3#高爐采用的是兩燒兩送的交叉并聯(lián)送風(fēng)制度,即在整個(gè)送風(fēng)期間都是雙爐送風(fēng),其中一座為主送,另一座為副送,當(dāng)副送爐的頂溫和煙道溫度降低到界限值時(shí)改為燃燒,換一座剛蓄熱的熱風(fēng)爐為主送,原主送改為副送,如此循環(huán)下去,始終保持雙燒雙送。
三、提高風(fēng)溫的措施
前面我們已經(jīng)了解了熱風(fēng)爐的原理和送風(fēng)制度,并對一些影響風(fēng)溫水平提高的客觀因素進(jìn)行了分析,下面我們將針對提高風(fēng)溫的兩大措施探討提高3#爐風(fēng)溫水平的方法。
提高風(fēng)溫的措施有兩類,即提高熱風(fēng)爐拱頂溫度和縮小風(fēng)溫與頂溫的差值。
3.1提高拱頂溫度
拱頂溫度是限制風(fēng)溫最高水平的決定性因素。但是熱風(fēng)爐的拱頂溫度受到所使用耐火材料的性能,所用燃料含塵量和燃料燃燒所能達(dá)到的溫度等諸多因素的限制,我們3#高爐的做法如下:
3.1.1控制煤氣含塵量
高爐煤氣的發(fā)熱值最低,公司現(xiàn)有水平又不能富化煤氣將提高燒爐煤氣的熱值;所以我們要求每班熱風(fēng)工進(jìn)行凈煤氣含塵量檢測,對箱體布袋除塵效果進(jìn)行確認(rèn),及時(shí)更換漏、壞的箱體布袋,控制煤氣含塵量,使其在10mg/m3之內(nèi),減少熱風(fēng)爐透氣性差對燒爐造成的影響,延長熱風(fēng)爐球的使用壽命。
3.1.2提高煤氣和助燃空氣溫度
3#高爐煤氣回收系統(tǒng)采用布袋箱體干法除塵,荒煤氣管道中煤氣溫度在100-160℃。一般煤氣的預(yù)熱效果是每提高100℃,T理可提高50℃。目前,熱風(fēng)爐燒爐使用的高爐煤氣在布袋箱體之后,凈煤氣直接通往TRT進(jìn)行發(fā)電后并入公司煤氣管網(wǎng),熱風(fēng)爐再次從煤氣管網(wǎng)引入煤氣進(jìn)行燒爐。因公司TRT煤氣管道較長,通過TRT發(fā)電后,通過低壓管道過來的高爐煤氣,溫度變的較低,熱風(fēng)爐的燃燒溫度不能達(dá)到預(yù)期效果,特別是在冬季煤氣溫度降低更加明顯最低到80℃以下。為提高燒爐煤氣溫度,2010年下半年開始對荒凈煤氣管道進(jìn)行保溫處理,煤氣從重力除塵出來后經(jīng)過荒煤氣、凈煤氣管道,我們將管道外壁采用保溫棉包裹,再用白鐵皮捆嚴(yán)以延長壽命,從而燒爐煤氣溫度大大提高。
熱風(fēng)爐煙道廢氣溫度平均在250℃左右,我們通過熱風(fēng)爐余熱利用裝置,利用熱管換熱器可將助燃空氣預(yù)熱到170~180℃左右。一般助燃空氣預(yù)熱的效果是每提高100℃,T理可提高30-35℃。3#高爐采用燒爐的廢氣對助燃風(fēng)進(jìn)行預(yù)熱,有效提高了助燃風(fēng)的初始溫度,大大提高了風(fēng)溫水平。
3.1.3保證燒爐所需煤氣量
煤氣壓力的高低直接關(guān)系著熱風(fēng)爐的燃燒強(qiáng)度,影響著拱頂溫度、煙道溫度的升高。與能源調(diào)度協(xié)調(diào),盡可能的保證足夠的燒爐煤氣量。每座熱風(fēng)爐燃燒所用的煤氣量3.5m3/min,燃燒兩座熱風(fēng)爐煤氣壓力必須達(dá)到20kpa左右,才能有效的達(dá)到熱風(fēng)爐的燃燒效果,即拱頂溫度1300℃,煙道溫度350℃,公司煤氣用戶較多,必須得到能源調(diào)度的大力配合才能達(dá)到。
3.2縮小風(fēng)溫與拱頂溫度的差值
我國的高爐,尤其是中小型高爐,這個(gè)差值相當(dāng)高,在200℃左右,差的高爐甚至達(dá)到250-300℃,如果將這個(gè)差值縮小100-150℃,風(fēng)溫就可提高20-100℃,甚至150℃。
由于生產(chǎn)條件的限制,我廠高爐熱風(fēng)爐的拱頂溫度一般在1250-1350℃,差值在200℃左右,因此縮小風(fēng)溫與拱頂溫度的差值可有效提高3#爐風(fēng)溫水平。3#爐采取了如下措施縮小這個(gè)差值:
3.2.1適當(dāng)增加蓄熱面積和球量
3#爐的球式熱風(fēng)爐是蓄熱面積有余而球量不足,在更換球時(shí)可采用上部大球,下部小球的辦法來增大球量,這樣蓄熱面積增大,風(fēng)溫的水平提高。
3.2.2提高廢氣溫度
在頂溫保持不變的情況下,廢氣溫度每提高100℃,風(fēng)溫可提高40℃。限制廢氣溫度的因素是爐箅子和支柱能承受的溫度和熱風(fēng)爐熱效率降低。
3#熱風(fēng)爐在2010年7月份,利用處理熱風(fēng)爐跑風(fēng)的機(jī)會(huì)換球,選擇φ50mm、φ60mm兩種大小的耐火球,裝球時(shí),把φ50mm的耐火球裝在下部,φ60mm的耐火球裝在上部,在有限的空間內(nèi)增加球量,提高熱風(fēng)爐的蓄熱量。并用工字鋼加固爐箅子,重新加固支柱,使之能承受500℃的溫度,用高溫廢氣將助燃空氣和煤氣預(yù)熱大到250℃左右,這樣做既回收了廢氣的熱量,提高了熱風(fēng)爐的熱效率,雙預(yù)熱又提高了拱頂溫度200℃,而且廢氣溫度提高150℃,還可再提高風(fēng)溫60℃左右。
3.2.3縮短送風(fēng)期,增加換爐次數(shù)
縮短送風(fēng)周期所效力送風(fēng)初期與末期的風(fēng)溫差值,加強(qiáng)了熱風(fēng)爐中下部的熱交換,使風(fēng)溫得到提高??s短送風(fēng)周期也縮短了燃燒時(shí)間,而且換爐次數(shù)增加,換爐占用的時(shí)間增加,進(jìn)一步縮短了燒爐時(shí)間。如果熱風(fēng)爐的燃燒能力、煤氣供應(yīng)能力不足以保證提高燃燒強(qiáng)度來彌補(bǔ)燃燒時(shí)間縮短引起的熱量的減少,則風(fēng)溫水平反而會(huì)降低。
在實(shí)際生產(chǎn)中,3#高爐采取加強(qiáng)熱風(fēng)工責(zé)任心、強(qiáng)化操作的措施。在燒爐初期,使用最大的煤氣量最小的空氣過剩系數(shù),將拱頂燒到規(guī)定值,即1250-1300℃(在15-20分鐘內(nèi)),然后維持拱頂溫度,加大空氣量,使熱風(fēng)爐強(qiáng)化燃燒。操作人員隨時(shí)觀察熱風(fēng)爐燃燒情況,做到勤調(diào)節(jié)勤觀察,當(dāng)煤氣量不能滿足燒爐需要,及時(shí)與能源調(diào)度協(xié)調(diào)解決。用兩個(gè)小時(shí)左右將熱風(fēng)爐拱頂溫度燃燒至1250-1300℃,把煙道溫度從350℃提高至360℃,進(jìn)而提升風(fēng)溫。熱風(fēng)工主動(dòng)與高爐主控室緊密聯(lián)系,掌握換爐時(shí)間,爭取每小時(shí)換爐一次,不允許有長時(shí)間悶爐(指熱風(fēng)爐即不燃燒也不送風(fēng)),不允許熱風(fēng)爐送完風(fēng)后,長時(shí)間不撤爐轉(zhuǎn)燃燒,一座剛燒好的熱風(fēng)爐轉(zhuǎn)為主送后,及時(shí)將原副送的熱風(fēng)爐由送風(fēng)轉(zhuǎn)悶爐,并轉(zhuǎn)燃燒,因?yàn)樗惋L(fēng)時(shí)間越長,冷風(fēng)從爐內(nèi)耐火球中帶走的熱量越多,造成因補(bǔ)償這部分熱量損失而燒爐時(shí)間較長,打亂了熱風(fēng)爐燃燒及送風(fēng)節(jié)奏,直接影響高爐風(fēng)溫水平。
無論是送風(fēng)轉(zhuǎn)燃燒,還是燃燒轉(zhuǎn)送風(fēng),都必須把時(shí)間控制在最短,如果每天換爐21次,每次延長5分鐘,每天就會(huì)延長105分鐘,相當(dāng)于一個(gè)熱風(fēng)爐少燃燒了105分鐘,即損失了相同時(shí)間內(nèi)燒爐所獲得熱量。
3.2.4全風(fēng)溫操作
高爐主操在爐況順行的基礎(chǔ)上,保證全風(fēng)溫使用,不允許長期開混風(fēng)調(diào)節(jié)閥?,F(xiàn)階段,強(qiáng)化主操精心化操作,勤于觀察風(fēng)口變化,對爐況進(jìn)行把握,做到早調(diào)微調(diào),使用噴吹量對爐況進(jìn)行調(diào)劑,由熱風(fēng)工關(guān)閉混風(fēng)大閘,不允許拿風(fēng)溫進(jìn)行調(diào)劑,保證了全風(fēng)溫使用,使風(fēng)溫使用水平整體提高。
四、結(jié)束語
通過以上各項(xiàng)措施,在2010年8月份以后平均熱風(fēng)溫度達(dá)到了1180℃以上,在原來的基礎(chǔ)上提高了50℃。按提高100℃風(fēng)溫,可降低焦比15kg/t,則降低焦比7kg/t,每月節(jié)約焦炭1720t/d*30d*7kg/t=361.2t,焦炭按2000元/t計(jì)算,則每月節(jié)約成本361.2t*2000元/t=72.24萬元。
風(fēng)溫對高爐冶煉起著極其重要的作用。首先,高爐冶煉所消耗熱量的20%-30%是熱風(fēng)帶來的熱量;其次,在單位生鐵的熱收入不變的情況下,提高風(fēng)溫帶入的熱量代替了部分風(fēng)口前焦炭燃燒放出的熱量,可使風(fēng)口前燃燒碳量減少,大幅度降低焦比,提高產(chǎn)量;再次,提高風(fēng)溫使得,高爐高度上溫度分布發(fā)生爐缸溫度上升,爐身和爐頂溫度降低和中溫區(qū)略有擴(kuò)大的變化;最后,風(fēng)溫升高,有利于提高煤比,因?yàn)槊悍墼陲L(fēng)口前加熱分解需要消耗部分熱量,這部分熱量就可以由高風(fēng)溫來補(bǔ)償,且高風(fēng)溫有利于煤粉的燃燒速率,減少未燃煤粉入爐,使高爐可以接受大煤量噴吹,價(jià)格相對較低的煤粉代替昂貴的焦炭,取得明顯的經(jīng)濟(jì)效益;另外,高爐熱風(fēng)爐使用高爐生產(chǎn)的副產(chǎn)品高爐煤氣作為燃料,使高爐成為熱效率最高的火法冶金設(shè)備,不僅降低了煉鐵成本,還降低了煤氣放散,保護(hù)了環(huán)境。本文通過對熱風(fēng)爐進(jìn)行理論系統(tǒng)分析,找到影響高爐風(fēng)溫使用水平的真正原因,并針對3#高爐熱風(fēng)爐及風(fēng)溫使用現(xiàn)狀,做出一系列提高風(fēng)溫的改善對策,通過改善,3#高爐風(fēng)溫水平顯著提高,為提高煤比,降低焦比提供了有力條件,從而大大節(jié)約了成本。
關(guān)鍵詞:熱風(fēng)爐風(fēng)溫水平改善對策
一、前言
唐山建龍煉鐵廠3#高爐于2005年9月投產(chǎn),起初配備頂燃旋切球式熱風(fēng)爐3座,設(shè)計(jì)單爐裝球量為393t,球床高度7m,單座熱風(fēng)爐加熱面積為19427㎡,煙道溫度小于350℃,每小時(shí)單爐最大煤氣消耗量為30000-35000m³,在正常情況下,熱風(fēng)爐的送風(fēng)制度為兩燒一送,燒爐時(shí)間為3小時(shí),送風(fēng)時(shí)間為1.5小時(shí),一般在出鐵后換爐,風(fēng)溫在1100℃以上。在高爐投產(chǎn)初期,熱風(fēng)爐透氣性較好,高爐對風(fēng)溫的需求也不是很高,煙道溫度還能達(dá)到最高值350度,隨著高爐的順行和增產(chǎn)降耗的需要,對風(fēng)溫的要求日漸加強(qiáng),高爐操作基本上是全風(fēng)溫操作,但是自高爐投產(chǎn)到2007年兩年時(shí)間內(nèi)熱風(fēng)爐未換過球,熱風(fēng)爐的透氣性越來越差,全風(fēng)時(shí)壓差達(dá)到15kpa以上,煙道溫度上升緩慢,風(fēng)溫明顯降低,在11月份中3#熱風(fēng)爐平均煙道溫度僅為264℃,平均風(fēng)溫1090℃。故2007年5月開始建設(shè)第四座熱風(fēng)爐,在12月15日正式投入使用,現(xiàn)熱風(fēng)爐送風(fēng)形式為兩燒兩送交叉并聯(lián)送風(fēng)。隨后逐漸將其它三座熱風(fēng)爐的耐火球進(jìn)行更換,風(fēng)溫明顯提高,但是在這種操作制度下不可避免的存在熱風(fēng)爐透氣性差、煤氣壓力不足、悶爐時(shí)間長等諸多問題影響了風(fēng)溫的提高,我們必須研究實(shí)質(zhì)性問題來提高風(fēng)溫水平。
二、現(xiàn)狀分析
為滿足高爐的順行、高產(chǎn)、低耗的需要,風(fēng)溫使用水平必須達(dá)到一個(gè)很高的水平,現(xiàn)熱風(fēng)爐送風(fēng)形式為兩燒兩送交叉并聯(lián)送風(fēng),正常情況下能夠滿足高爐使用高風(fēng)溫的要求,但是有一些客觀因素影響了風(fēng)溫的提高:1、TRT投產(chǎn)使煤氣溫度降低50°C左右對熱風(fēng)爐燒爐造成了很大影響,最終影響了風(fēng)溫水平30℃左右;2、公司不時(shí)的出現(xiàn)煤氣緊張,造成煤氣壓力偏低,這是熱風(fēng)爐不好燒致命因素;3、進(jìn)入冬季高爐頂溫降低,煤氣又沒有伴熱系統(tǒng),造成理論風(fēng)溫水平降低;4、由于球式熱風(fēng)爐阻力較大,在熱風(fēng)爐使用后期透氣性卻越來越差,壓差過高,煙道溫度不能達(dá)到350℃,造成熱風(fēng)爐蓄熱不充分,這些客觀因素直接影響了風(fēng)溫水平的提高。在這種情況下,操作者只能通過主觀改變操作手法,提高責(zé)任心,避免浪費(fèi)燒爐時(shí)間,強(qiáng)化燃燒,來提高風(fēng)溫,保證高爐對高風(fēng)溫的需求,我們以2010年為例來探討熱風(fēng)爐風(fēng)溫的演變過程和有效手法。2010年前半年3#高爐風(fēng)溫水平一直不高,月平均在1130℃左右,但是在下半年通過分析采取了一系列積極的改善措施,風(fēng)溫水平達(dá)到了1180℃。如下圖:
改善前 改善后
時(shí)間 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
風(fēng)溫 1123 1125 1128 1130 1145 1152 1160 1180 1182 1185 1175 1175
三、熱風(fēng)爐及送風(fēng)制度介紹
3#高爐采用耐火球進(jìn)行蓄熱,其具有以下特點(diǎn):蓄熱室內(nèi)耐火球的蓄熱面大,因此可降低蓄熱室的高度,也就降低了熱風(fēng)爐的高度;堆在熱風(fēng)爐內(nèi)的球床氣孔度是隨著生產(chǎn)時(shí)間的延續(xù)而變小的,一般由投產(chǎn)時(shí)的0.42降到0.28,球床的阻力增大,所以球式爐必須周期性地?fù)Q球;球式爐貯熱用的單位球體的質(zhì)量小,因此送風(fēng)期風(fēng)溫降大,送風(fēng)期時(shí)間要求短以維持高風(fēng)溫。
熱風(fēng)爐是燃燒、送風(fēng)交替循環(huán)進(jìn)行的,一個(gè)周期包括燃燒、送風(fēng)和燃燒與送風(fēng)轉(zhuǎn)換操作3部分的時(shí)間。燃燒是蓄熱過程,時(shí)間越長蓄熱越多,但它受頂溫和煙道溫度的限制;送風(fēng)是放熱過程,時(shí)間越長,雖然放出的熱量越多,但風(fēng)溫卻越來越低,而且由于頂溫和煙道溫度降低幅度很大,必須有較長的燃燒時(shí)間才能使積蓄的熱量達(dá)到下次送風(fēng)的要求。因此燃燒期與送風(fēng)期是相互制約的。合理的燃燒和送風(fēng)周期應(yīng)該根據(jù)熱風(fēng)爐座數(shù)、送風(fēng)方式和高爐所需風(fēng)溫水平選定。從風(fēng)溫水平出發(fā),使送風(fēng)期內(nèi)放出的熱量正好能在燃燒期內(nèi)蓄積起來,既不造成熱量的虧欠,也不至造成達(dá)到蓄積熱量要求后的減燒、停燒,使熱風(fēng)爐的能力得到充分發(fā)揮。
3#高爐采用的是兩燒兩送的交叉并聯(lián)送風(fēng)制度,即在整個(gè)送風(fēng)期間都是雙爐送風(fēng),其中一座為主送,另一座為副送,當(dāng)副送爐的頂溫和煙道溫度降低到界限值時(shí)改為燃燒,換一座剛蓄熱的熱風(fēng)爐為主送,原主送改為副送,如此循環(huán)下去,始終保持雙燒雙送。
三、提高風(fēng)溫的措施
前面我們已經(jīng)了解了熱風(fēng)爐的原理和送風(fēng)制度,并對一些影響風(fēng)溫水平提高的客觀因素進(jìn)行了分析,下面我們將針對提高風(fēng)溫的兩大措施探討提高3#爐風(fēng)溫水平的方法。
提高風(fēng)溫的措施有兩類,即提高熱風(fēng)爐拱頂溫度和縮小風(fēng)溫與頂溫的差值。
3.1提高拱頂溫度
拱頂溫度是限制風(fēng)溫最高水平的決定性因素。但是熱風(fēng)爐的拱頂溫度受到所使用耐火材料的性能,所用燃料含塵量和燃料燃燒所能達(dá)到的溫度等諸多因素的限制,我們3#高爐的做法如下:
3.1.1控制煤氣含塵量
高爐煤氣的發(fā)熱值最低,公司現(xiàn)有水平又不能富化煤氣將提高燒爐煤氣的熱值;所以我們要求每班熱風(fēng)工進(jìn)行凈煤氣含塵量檢測,對箱體布袋除塵效果進(jìn)行確認(rèn),及時(shí)更換漏、壞的箱體布袋,控制煤氣含塵量,使其在10mg/m3之內(nèi),減少熱風(fēng)爐透氣性差對燒爐造成的影響,延長熱風(fēng)爐球的使用壽命。
3.1.2提高煤氣和助燃空氣溫度
3#高爐煤氣回收系統(tǒng)采用布袋箱體干法除塵,荒煤氣管道中煤氣溫度在100-160℃。一般煤氣的預(yù)熱效果是每提高100℃,T理可提高50℃。目前,熱風(fēng)爐燒爐使用的高爐煤氣在布袋箱體之后,凈煤氣直接通往TRT進(jìn)行發(fā)電后并入公司煤氣管網(wǎng),熱風(fēng)爐再次從煤氣管網(wǎng)引入煤氣進(jìn)行燒爐。因公司TRT煤氣管道較長,通過TRT發(fā)電后,通過低壓管道過來的高爐煤氣,溫度變的較低,熱風(fēng)爐的燃燒溫度不能達(dá)到預(yù)期效果,特別是在冬季煤氣溫度降低更加明顯最低到80℃以下。為提高燒爐煤氣溫度,2010年下半年開始對荒凈煤氣管道進(jìn)行保溫處理,煤氣從重力除塵出來后經(jīng)過荒煤氣、凈煤氣管道,我們將管道外壁采用保溫棉包裹,再用白鐵皮捆嚴(yán)以延長壽命,從而燒爐煤氣溫度大大提高。
熱風(fēng)爐煙道廢氣溫度平均在250℃左右,我們通過熱風(fēng)爐余熱利用裝置,利用熱管換熱器可將助燃空氣預(yù)熱到170~180℃左右。一般助燃空氣預(yù)熱的效果是每提高100℃,T理可提高30-35℃。3#高爐采用燒爐的廢氣對助燃風(fēng)進(jìn)行預(yù)熱,有效提高了助燃風(fēng)的初始溫度,大大提高了風(fēng)溫水平。
3.1.3保證燒爐所需煤氣量
煤氣壓力的高低直接關(guān)系著熱風(fēng)爐的燃燒強(qiáng)度,影響著拱頂溫度、煙道溫度的升高。與能源調(diào)度協(xié)調(diào),盡可能的保證足夠的燒爐煤氣量。每座熱風(fēng)爐燃燒所用的煤氣量3.5m3/min,燃燒兩座熱風(fēng)爐煤氣壓力必須達(dá)到20kpa左右,才能有效的達(dá)到熱風(fēng)爐的燃燒效果,即拱頂溫度1300℃,煙道溫度350℃,公司煤氣用戶較多,必須得到能源調(diào)度的大力配合才能達(dá)到。
3.2縮小風(fēng)溫與拱頂溫度的差值
我國的高爐,尤其是中小型高爐,這個(gè)差值相當(dāng)高,在200℃左右,差的高爐甚至達(dá)到250-300℃,如果將這個(gè)差值縮小100-150℃,風(fēng)溫就可提高20-100℃,甚至150℃。
由于生產(chǎn)條件的限制,我廠高爐熱風(fēng)爐的拱頂溫度一般在1250-1350℃,差值在200℃左右,因此縮小風(fēng)溫與拱頂溫度的差值可有效提高3#爐風(fēng)溫水平。3#爐采取了如下措施縮小這個(gè)差值:
3.2.1適當(dāng)增加蓄熱面積和球量
3#爐的球式熱風(fēng)爐是蓄熱面積有余而球量不足,在更換球時(shí)可采用上部大球,下部小球的辦法來增大球量,這樣蓄熱面積增大,風(fēng)溫的水平提高。
3.2.2提高廢氣溫度
在頂溫保持不變的情況下,廢氣溫度每提高100℃,風(fēng)溫可提高40℃。限制廢氣溫度的因素是爐箅子和支柱能承受的溫度和熱風(fēng)爐熱效率降低。
3#熱風(fēng)爐在2010年7月份,利用處理熱風(fēng)爐跑風(fēng)的機(jī)會(huì)換球,選擇φ50mm、φ60mm兩種大小的耐火球,裝球時(shí),把φ50mm的耐火球裝在下部,φ60mm的耐火球裝在上部,在有限的空間內(nèi)增加球量,提高熱風(fēng)爐的蓄熱量。并用工字鋼加固爐箅子,重新加固支柱,使之能承受500℃的溫度,用高溫廢氣將助燃空氣和煤氣預(yù)熱大到250℃左右,這樣做既回收了廢氣的熱量,提高了熱風(fēng)爐的熱效率,雙預(yù)熱又提高了拱頂溫度200℃,而且廢氣溫度提高150℃,還可再提高風(fēng)溫60℃左右。
3.2.3縮短送風(fēng)期,增加換爐次數(shù)
縮短送風(fēng)周期所效力送風(fēng)初期與末期的風(fēng)溫差值,加強(qiáng)了熱風(fēng)爐中下部的熱交換,使風(fēng)溫得到提高??s短送風(fēng)周期也縮短了燃燒時(shí)間,而且換爐次數(shù)增加,換爐占用的時(shí)間增加,進(jìn)一步縮短了燒爐時(shí)間。如果熱風(fēng)爐的燃燒能力、煤氣供應(yīng)能力不足以保證提高燃燒強(qiáng)度來彌補(bǔ)燃燒時(shí)間縮短引起的熱量的減少,則風(fēng)溫水平反而會(huì)降低。
在實(shí)際生產(chǎn)中,3#高爐采取加強(qiáng)熱風(fēng)工責(zé)任心、強(qiáng)化操作的措施。在燒爐初期,使用最大的煤氣量最小的空氣過剩系數(shù),將拱頂燒到規(guī)定值,即1250-1300℃(在15-20分鐘內(nèi)),然后維持拱頂溫度,加大空氣量,使熱風(fēng)爐強(qiáng)化燃燒。操作人員隨時(shí)觀察熱風(fēng)爐燃燒情況,做到勤調(diào)節(jié)勤觀察,當(dāng)煤氣量不能滿足燒爐需要,及時(shí)與能源調(diào)度協(xié)調(diào)解決。用兩個(gè)小時(shí)左右將熱風(fēng)爐拱頂溫度燃燒至1250-1300℃,把煙道溫度從350℃提高至360℃,進(jìn)而提升風(fēng)溫。熱風(fēng)工主動(dòng)與高爐主控室緊密聯(lián)系,掌握換爐時(shí)間,爭取每小時(shí)換爐一次,不允許有長時(shí)間悶爐(指熱風(fēng)爐即不燃燒也不送風(fēng)),不允許熱風(fēng)爐送完風(fēng)后,長時(shí)間不撤爐轉(zhuǎn)燃燒,一座剛燒好的熱風(fēng)爐轉(zhuǎn)為主送后,及時(shí)將原副送的熱風(fēng)爐由送風(fēng)轉(zhuǎn)悶爐,并轉(zhuǎn)燃燒,因?yàn)樗惋L(fēng)時(shí)間越長,冷風(fēng)從爐內(nèi)耐火球中帶走的熱量越多,造成因補(bǔ)償這部分熱量損失而燒爐時(shí)間較長,打亂了熱風(fēng)爐燃燒及送風(fēng)節(jié)奏,直接影響高爐風(fēng)溫水平。
無論是送風(fēng)轉(zhuǎn)燃燒,還是燃燒轉(zhuǎn)送風(fēng),都必須把時(shí)間控制在最短,如果每天換爐21次,每次延長5分鐘,每天就會(huì)延長105分鐘,相當(dāng)于一個(gè)熱風(fēng)爐少燃燒了105分鐘,即損失了相同時(shí)間內(nèi)燒爐所獲得熱量。
3.2.4全風(fēng)溫操作
高爐主操在爐況順行的基礎(chǔ)上,保證全風(fēng)溫使用,不允許長期開混風(fēng)調(diào)節(jié)閥?,F(xiàn)階段,強(qiáng)化主操精心化操作,勤于觀察風(fēng)口變化,對爐況進(jìn)行把握,做到早調(diào)微調(diào),使用噴吹量對爐況進(jìn)行調(diào)劑,由熱風(fēng)工關(guān)閉混風(fēng)大閘,不允許拿風(fēng)溫進(jìn)行調(diào)劑,保證了全風(fēng)溫使用,使風(fēng)溫使用水平整體提高。
四、結(jié)束語
通過以上各項(xiàng)措施,在2010年8月份以后平均熱風(fēng)溫度達(dá)到了1180℃以上,在原來的基礎(chǔ)上提高了50℃。按提高100℃風(fēng)溫,可降低焦比15kg/t,則降低焦比7kg/t,每月節(jié)約焦炭1720t/d*30d*7kg/t=361.2t,焦炭按2000元/t計(jì)算,則每月節(jié)約成本361.2t*2000元/t=72.24萬元。
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